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    SIEMENS 伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障維修講解
    點擊次數(shù):3213 更新時間:2015-11-04

    SIEMENS 

    伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障維修講解,西門子伺服驅(qū)動器維修,西門子驅(qū)動器維修,西門子伺服器維修,技術(shù)專業(yè),免費檢測,收費zui低,配件齊全,24小時:王工


    1

    .故障現(xiàn)象:某配套

    SIEMENS PRIMOS

    系統(tǒng)、

    6RA26**

    系列直

    流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的數(shù)控滾齒機,開機后發(fā)生“

    ERR21

    ,

    Y

    軸測量系統(tǒng)錯

    誤"報警。


    分析與處理過程:數(shù)控系統(tǒng)發(fā)生測量系統(tǒng)報警的原因一般有如下幾

    種:


    1)

    數(shù)控裝置的位置反饋信號接口電路不良。


    2)

    數(shù)控裝置與位置檢測元器件的連接電纜不良。




    3)

    位置測量系統(tǒng)本身不良。


    由于本機床伺服驅(qū)動系統(tǒng)采用的是全閉環(huán)結(jié)構(gòu),檢測系統(tǒng)使用的是

    HEIDENHAIN

    公司的光柵。

    為了判定故障部位,

    維修時首先將數(shù)控裝置

    輸出的

    X

    、

    Y

    軸速度給定,將驅(qū)動使能以及

    X

    、

    對調(diào),使數(shù)控的

    X

    軸輸出控制

    Y

    軸,

    Y

    軸輸出控制

    X

    軸。經(jīng)對調(diào)后,

    作數(shù)控系統(tǒng),手動移動

    Y

    軸,機床

    X

    軸產(chǎn)生運動,且工作正常,證明數(shù)

    控裝置的位置反饋信號接口電路*。


    但操作數(shù)控系統(tǒng),手動移動

    X

    軸,機床

    Y

    軸不運動,同時數(shù)控顯示

    ERR21

    ,

    X

    軸測量系統(tǒng)錯誤"報警。由此確認(rèn),報警是由位置測量系

    統(tǒng)不良引起的,與數(shù)控裝置的接口電路無關(guān)。


    檢查測量系統(tǒng)電纜連接正確、可靠,排除了電纜連接的問題。


    利用示波器檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器

    EXE601/5-F

    Ual

    Ua2

    、

    *Ua1

    Ua2

    輸出波形,發(fā)現(xiàn)

    Ua1

    相無輸出。進一步檢查光柵輸出

    (

    前置放大器

    EXE601/5-F

    的輸入

    )

    信號波形,發(fā)現(xiàn)

    Ie1

    無信號輸入。檢查

    本機床光柵安裝正確,

    確認(rèn)故障是由于光柵不良引起的:

    更換光柵

    LS903

    后,機床恢復(fù)正常工作。

    2

    .故障現(xiàn)象:某配套

    SIEMENS PRIMOS

    系統(tǒng)、

    6RA26**

    系列直

    流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的數(shù)控滾齒機,開機后發(fā)生“

    ERR21

    ,

    X

    軸測量系統(tǒng)錯

    誤"報警。

    分析與處理過程:故障分析過程同前例,但在本例中,利用示波器

    檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器

    EXE601/5-F

    Ual

    Ua2

    、

    *Ual

    *Ua2

    輸出波形,發(fā)現(xiàn)同樣

    Ual

    無輸出。進一步檢查光柵輸出

    (

    前置放大器

    EXE601/5-F

    的輸入

    )

    信號波形,發(fā)現(xiàn)

    Ie1

    ,信號輸入正確,確認(rèn)故障是由

    于前置放大器

    EXE601/5-F

    不良引起的。


    根據(jù)

    EXE601/5-F

    的原理

    (

    詳見后述

    )

    逐級測量前置放大器

    EXE601/5-F

    的信號,發(fā)現(xiàn)其中的一只

    LM339

    集成電壓比較器不良;更

    換后,機床恢復(fù)正常工作。


    3

    .驅(qū)動器未準(zhǔn)備好的故障維修


    故障現(xiàn)象:一臺配套

    SIEMENS 850

    系統(tǒng)、

    6RA26**

    系列直流伺服驅(qū)

    動系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工過程中突然停機,開機后面板上的“驅(qū)

    動故障"指示燈亮,機床無法正常起動。

    分析與處理過程:根據(jù)面板上的“驅(qū)動故障"指示燈亮的現(xiàn)象,結(jié)合機床電氣原理圖與系統(tǒng)PLC程序分析,確認(rèn)機床的故障原因為Y軸驅(qū)動器未準(zhǔn)備好。 
    檢查電柜內(nèi)驅(qū)動器,測量6RA26**驅(qū)動器主回路電源輸入,只有V相有電壓,進一步按機床電氣原理圖對照檢查,發(fā)現(xiàn)6RA26**驅(qū)動器進線快速熔斷器的U、W相熔斷。用萬用表測量驅(qū)動器主回路進線端1U、1W,確認(rèn)驅(qū)動器主回路內(nèi)部存在短路。 
    由于6RA26**交流驅(qū)動器主回路進線直接與晶閘管相連,因此可以確認(rèn)故障原因是由于晶閘管損壞引起的。 
    逐一測量主回路晶閘管V1-V6,確認(rèn)V1、V2不良(己短路);更換同規(guī)格備件后,機床恢復(fù)正常。分析與處理過程:故障分析過程同前例,但在本例中,利用示波器檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、*Ual和*Ua2輸出波形,發(fā)現(xiàn)同樣Ual無輸出。進一步檢查光柵輸出(前置放大器EXE601/5-F的輸入)信號波形,發(fā)現(xiàn)Ie1,信號輸入正確,確認(rèn)故障是由于前置放大器EXE601/5-F不良引起的。 
    根據(jù)EXE601/5-F的原理(詳見后述)逐級測量前置放大器
    EXE601/5-F的信號,發(fā)現(xiàn)其中的一只LM339集成電壓比較器不良;更換后,機床恢復(fù)正常工作。 
    例3.驅(qū)動器未準(zhǔn)備好的故障維修 
    故障現(xiàn)象:一臺配套SIEMENS 850系統(tǒng)、6RA26**系列直流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工過程中突然停機,開機后面板上的“驅(qū)動故障"指示燈亮,機床無法正常起動。 
    分析與處理過程:根據(jù)面板上的“驅(qū)動故障"指示燈亮的現(xiàn)象,結(jié)合機床電氣原理圖與系統(tǒng)PLC程序分析,確認(rèn)機床的故障原因為Y軸驅(qū)動器未準(zhǔn)備好。 
    檢查電柜內(nèi)驅(qū)動器,測量6RA26**驅(qū)動器主回路電源輸入,只有V相有電壓,進一步按機床電氣原理圖對照檢查,發(fā)現(xiàn)6RA26**驅(qū)動器進線快速熔斷器的U、W相熔斷。用萬用表測量驅(qū)動器主回路進線端1U、1W,確認(rèn)驅(qū)動器主回路內(nèi)部存在短路。 
    由于6RA26**交流驅(qū)動器主回路進線直接與晶閘管相連,因此可以確認(rèn)故障原因是由于晶閘管損壞引起的。 
    逐一測量主回路晶閘管V1-V6,確認(rèn)V1、V2不良(己短路);更換同規(guī)格備件后,機床恢復(fù)正常。 
    由于驅(qū)動器其他部分均*,換上晶閘管模塊后,機床恢復(fù)正常工作,分析原因可能是瞬間電壓波動或負(fù)載波動引起的偶然故障。

    Y

    軸的位置反饋進行了

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